|
|
首鋼京唐焦化部制定專(zhuān)業(yè)措施降成本
|
|
http://www.shushitongpu.cn 發(fā)表日期:2011-4-6 9:01:28
蘭格鋼鐵 |
首鋼京唐公司焦化作業(yè)部緊密?chē)@公司下達(dá)的2011年增收節(jié)支降成本計(jì)劃,組織專(zhuān)題會(huì)議將各單位提報(bào)的措施進(jìn)行逐條分析,并從優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu)、開(kāi)發(fā)新的煉焦煤資源等方面開(kāi)展降本增效工作。
在保證焦炭質(zhì)量穩(wěn)定的前提下,合理調(diào)整配煤結(jié)構(gòu),避免因煤種及配煤結(jié)構(gòu)欠合理引起質(zhì)量波動(dòng)。開(kāi)發(fā)引進(jìn)棗礦符村和蔣莊1/3焦煤資源替代新礦肥煤;壓縮進(jìn)口煤比例,多利用國(guó)產(chǎn)資源,利用價(jià)差降低成本;充分發(fā)揮技術(shù)力量進(jìn)行配比試驗(yàn),摸索經(jīng)驗(yàn)降低成本。目前,已開(kāi)始使用棗礦符村煤,預(yù)計(jì)3-12月份可實(shí)現(xiàn)降成本1300萬(wàn)元。
利用焦油渣、生化污泥等回配煉焦。焦化作業(yè)部每天產(chǎn)生焦油渣5.5噸、酸焦油1噸和生化污泥5噸,焦化有機(jī)固廢總量為4200噸/年。焦油渣、生化污泥等回配煉焦工程建成后,年可處理4500噸焦化有機(jī)固廢,需要5.15萬(wàn)噸配合煤,年產(chǎn)型煤5.6萬(wàn)噸,可送至煉焦區(qū)作原料。由于使用焦化有機(jī)固廢作為粘結(jié)劑,這些粘結(jié)劑全部轉(zhuǎn)化為焦炭、焦油和煤氣后,其價(jià)值相當(dāng)于煉焦煤資源。若按年處理有機(jī)固廢4200噸計(jì)算,扣除污泥中80%的水分,相當(dāng)于代替煉焦煤2740噸,此項(xiàng)目的實(shí)施年可新增收益460萬(wàn)元。
優(yōu)化干熄焦發(fā)電。1號(hào)汽輪機(jī)組改變?cè)O(shè)計(jì)中壓抽汽的運(yùn)行方式為低壓抽汽,抽汽量從20-40噸每小時(shí)變?yōu)?0-60噸每小時(shí),這樣,使汽輪機(jī)達(dá)到滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行,提高了機(jī)組效率;兩臺(tái)鍋爐產(chǎn)生的蒸汽一部分進(jìn)入汽輪機(jī),一部分經(jīng)減溫減壓進(jìn)入公司管網(wǎng),基本保證蒸汽不放散;與汽輪機(jī)生產(chǎn)廠家進(jìn)行交涉,對(duì)2號(hào)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子運(yùn)行進(jìn)行恢復(fù);隨著焦化生產(chǎn)順?lè)(wěn)、達(dá)產(chǎn),兩座干熄焦?fàn)t滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn),每噸成本可降低1.7元,年度降低約442萬(wàn)元。(來(lái)源:首鋼日?qǐng)?bào)) |
|
|
|
文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.shushitongpu.cn |
|
|
|