中冶寶鋼技術制造分公司承接的黑河25.5MVA電石爐項目,經過制造人員的精心施工,主體爐蓋部分制作完畢,近日順利通過整體密封試驗。
該電石爐爐蓋直徑達10米左右,主體部分為焊接件,焊縫分布在爐蓋的各個角落。在日后的使用中,面對爐蓋溫度高達1000度以上的電石爐主體反應堆,為降低爐蓋自身溫度,爐蓋內部密布循環(huán)水進行冷卻作業(yè)。但是,在高溫環(huán)境下不允許有冷卻水從爐蓋泄漏到反應堆內。因為,反應堆內是高溫的電石產品,一旦遇水立即產生乙炔發(fā)生爆炸,后果不堪設想。在實際生產中,施工單位根據電石爐爐蓋的結構特點和設計要求,采取合理的焊接工藝,有效保證了焊接的可靠性。試驗過程中,采用空壓機充氣保壓到0.6MP,并通過管道與爐蓋殼體連通。在每一條焊縫附近刷肥皂水,只要有絲毫的泄漏都會吹起一個大泡泡,施工人員據此作好標記,統(tǒng)一進行返修。圓滿完成了爐蓋的試壓檢測。爐蓋密封性試驗的順利完成標志著黑河電石爐項目即將收尾完工。 |