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首鋼“改”出來的效益
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http://www.shushitongpu.cn 發(fā)表日期:2010-1-29 8:48:52
蘭格鋼鐵 |
維檢中心巧裝絲套――省四十萬
維檢中心二煉鋼維檢站結晶器班職工,針對結晶器易出現(xiàn)故障的難題,開展小改小革,制作安裝結晶器密封法蘭絲套,延長了結晶器使用壽命,一年節(jié)省40余萬元。
過去,結晶器端口密封法蘭絲扣易出現(xiàn)故障,造成整個結晶器報廢。而購置一臺新設備普通的就要幾萬元,貴的要十幾萬元!傲⒆銔徫煌跐撛鲂,先要從延長結晶器使用壽命入手!苯Y晶器班職工劉根林、王亞明、張繼周等人圍繞這一難題動腦筋。他們查閱了大量資料,繪制了上百張草圖,提出在結晶器密封法蘭端口處安裝絲套的方案,實施后延長了結晶器使用壽命,連澆爐數(shù)由原來的120爐增加到150爐,既保證了澆鋼和煉鋼的連貫性,每年還可節(jié)省結晶器備件費40多萬元。
一線材廠飛剪自修――節(jié)約八萬
一線材廠軋機上的飛剪每天最多要使用800多次,由于1號飛剪銷軸損壞,無法在線修復,區(qū)域決定將1號飛剪整臺更換。按照以往的經驗,像飛剪這樣的大件下機后都需要運回遠在山西太原的廠家返修,對損壞部位進行修復、對各部位的齒輪軸承及供油管路進行全面檢查,僅運費就1萬元左右,再加上檢修、更換備件的費用每次不少于8萬元。
為降低成本,區(qū)域決定組織專業(yè)員及維護人員在廠內自修1號飛剪。大家通過反復研究,發(fā)現(xiàn)油眼堵是造成飛剪故障的主要因素,最終確定了一套全面細致的修復方案。按照之前的設計,油眼在飛剪的下方,人要鉆到40度坡以下的地方為飛剪加油,不僅要利用停車的時間,而且十分不便。于是他們利用業(yè)余時間對飛剪進行修復,對供油管路及齒輪軸承都進行了全面檢查調試和改造,僅用15天就完成整個飛剪的全面大修,油眼由下改到上,一個增加了兩個,加油操作方便了,工作效率提高了,各個方面都滿足了實際的使用要求,還節(jié)省了近8萬元的備件返修費用。
改耐磨板――增壽三倍
一線材廠連軋機1架斷續(xù)發(fā)生倒鋼事故,通過工藝專業(yè)員細心觀察發(fā)現(xiàn)連軋機1架前卡斷剪兩側耐磨板易磨損是事故的誘因。更換記錄表明,兩側耐磨板平均每月至少更換6塊,不僅影響綜合成材率,還影響區(qū)域的有效作業(yè)率。為了解決這一問題,區(qū)域召開相關專業(yè)的攻關會,討論后把原耐磨板的表面通過激光處理,修復后的耐磨板2009年8月份開始在線使用,通過幾個月的實驗證明激光處理耐磨板使用壽命在40天以上,同前期使用普通耐磨板相比,使用周期延長了3倍,改為表面激光處理耐磨板后提高了耐磨度減少更換時的勞動強度,還降低了事故率和成本,每年可降低成本近萬元。(來源:首鋼) |
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文章編輯:【蘭格鋼鐵網】www.shushitongpu.cn |
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