一季度,杭鋼煉鐵廠共生產(chǎn)生鐵65萬噸,完成全年目標(biāo)總產(chǎn)量的25.11%。一季度高爐利用系數(shù)2.888t/m3d,入爐品位55.38%,入爐焦比389.79kg/t,各項指標(biāo)趨勢向好,其中入爐焦比與去年同期相比,呈現(xiàn)出穩(wěn)步下降之勢。
一季度,煉鐵廠生鐵成本為2286.11元/噸,較上年同期噸鐵成本下降了674.78元,降幅達22.79%。除原、燃材料的價格回落等外在因素外,還與該廠狠抓落實,不斷開拓創(chuàng)新的工作態(tài)度密不可分。在嚴(yán)峻的市場形勢下,煉鐵成本能否有效受控,事關(guān)集團公司生存和發(fā)展大局。煉鐵廠繼續(xù)深化“粗料細做,科學(xué)煉鐵”工作方針,通過推行“精細化管理”,努力控制生鐵成本,促進生產(chǎn)穩(wěn)順,實現(xiàn)“經(jīng)濟運行”,取得了一季度生鐵成本、高爐消耗穩(wěn)步下降的良好局面。
降低鐵水成本是煉鐵廠一切工作的中心。該廠提出抓“精細化管理”,對成本控制、能源消耗、備件使用、設(shè)備維修維護等實施管理精細化。通過“精細化管理”,努力提高干部職工發(fā)現(xiàn)與解決問題的能力,提高管理水平,提高員工技術(shù)水平、操作能力。
降低成本實現(xiàn)經(jīng)濟運行,煉鐵廠既抱“西瓜”,又撿“芝麻”,抓大控小,管好可控費用、動力費用的使用,減少水、電、風(fēng)、汽(氣)、氧等無謂浪費;積極開展修舊利廢和有價物資的回收工作,努力提高修理水平,提高修復(fù)質(zhì)量,提高修復(fù)件的使用功能和使用壽命;加強耗材尤其是高爐耐材等的使用管理,杜絕大材小用、高材低用;加強潤滑油、柴油等油品管理;加強“四車”的使用和維修管理,加強勞務(wù)用工管理;加強技改和專項整治費用管理,科學(xué)安排,合理使用,從源頭上降低各種費用的支出。
在生產(chǎn)組織上,該廠努力提高高爐入爐料中的燒結(jié)比例,減少燒結(jié)配料中的高價粉比例,投用超低價的渣礦粉,充分利用粉礦與球團礦的差價來降低生鐵成本,在保證燒結(jié)礦質(zhì)量的前提下,通過進一步優(yōu)化燒結(jié)工藝和提高生產(chǎn)過程管理精度,使高爐燒結(jié)礦入爐比率保證在較高水平,燒結(jié)產(chǎn)能得到了有效提高,鐵水成本得到了有效受控和降低。一季度,該廠燒結(jié)產(chǎn)量超過95萬噸,自產(chǎn)燒結(jié)成本降低247.12元/噸,減少成本2.35億元。(來源:杭鋼) |