據(jù)攀鋼集團官網報道,今年以來,攀鋼釩煉鋼廠克服進廠鐵水質量波動、關鍵設備集中檢修保產難度大等不利因素影響,按照均衡穩(wěn)定經濟高效的原則精心組織提釩生產,截至3月21日,完成了一季度的提釩生產考核計劃目標值。
開年以來,煉鋼廠提釩生產面臨鐵水硅、硫含量波動,兩座提釩轉爐相繼爐役檢修,以及為后部工序輸送高質量半鋼等困難。為此,煉鋼廠堅持從公司全局利益出發(fā)精心組織提釩生產,大力推進精細化管理和標準化操作,抓好組罐作業(yè),提高入提釩轉爐鐵水裝入量。根據(jù)鐵水情況,及時核定班產爐數(shù),對完不成任務的下班后由生技科組織召開分析會查找原因,并制定整改措施。在每天早上的生產調度會上總結前一天的釩渣生產得失,同時通報進廠鐵水硅、硫等成分變化,提出當日釩渣生產注意事項,確保均衡生產。在4號、5號提釩轉爐爐役檢修時,及時啟動煉鋼轉爐進行提釩作業(yè),有效彌補了提釩爐產能不足,減少了釩渣產量損失。開展“做大釩渣產能,促進扭虧為盈”專項勞動競賽,調動崗位職工的生產熱情。
與此同時,煉鋼廠積極開展釩渣增產技術攻關。調整提釩冷卻劑加入方式,推廣新型氧槍調節(jié)供氧強度,改善爐內冶金條件,提高鐵水中的釩氧化率和收得率;改進作業(yè)方式,將測溫取樣作業(yè)地點從爐前平臺移到爐后平臺,作業(yè)時間從冶煉中期調整到后期一邊出半鋼一邊測溫取樣,減少非作業(yè)時間;改造提釩轉爐出鋼口,使班產由以前的40爐提高到42爐,每月可增產釩渣1000噸左右;推進提釩的生產自動化模塊和參數(shù)修訂完善,提高了提釩生產的自動化水平。 |